振动筛使用一年后在筛体侧板和筋板上出现裂纹,通过钻孔加应力扩散环及增加强度等方法,有效地控制了裂纹的延长扩张,使设备得以正常运行。 两台振动筛在安装运行时运行状况比较理想,启动迅速 、平稳 、噪音小 、振幅高。使用一年以后,两台振动筛的侧拉板上均出现不同程度的裂纹,并且裂纹长度逐渐延长。用普通方法进行补焊处理,但经三个月运转以后,振动筛侧板上又出现了新的裂纹。这些裂纹有的在原裂纹的基础上开出,有的则在横梁法兰盘与侧板的紧固螺栓处开出,有的甚至发展到筛体的筋板上,裂纹情况已非常严重,如果不采取有效的方法进行处理,两台振动筛将面临报废。 筛体出现裂纹的原因分析: 一 、侧板本身不符合现场要求。该振动筛振动频率为960次/ 分钟,筛箱双振幅为6—10/mm,每个支点工作动负荷为+2225N。最大动负荷为+11123N,其筛体整体侧板为A3钢,横梁为无缝钢管。而该振动筛自身重量就高达7t , 再加上筛网上煤炭的重量,使振幅负荷增加,筛体材质不能承受如此大的工作负荷。 三 、主偏心块之间角度偏差大于1度,因为万向传动轴两端总成不同心,使与其相连的两端的主偏心块的角度偏差大于1度(设备说明书中规定偏差不超过1度),从而使运行时侧板受力不均匀,导致剪应力集中,导致裂纹,这是主要原因。 四 、筛上出料口使物料落点不正,使筛体受力不均衡。 五 、第一次焊接修复不符合要求,焊后未采取措施减少焊接应力,致使再次从焊缝边部出现裂纹。 对防止裂纹扩散及受力不均问题采取的措施: 1、防裂纹扩散措施; 在裂纹延伸方向的末端钻一个Ø6----Ø10mm的小孔,以改变裂纹末端处应力的传播方向,从而防止裂纹沿末端继续扩散。 万象传动轴找正: 将传动轴从键附近的焊接处割开,使其能自由活动。然后调整传动轴,使两端的主偏心块角度差不大于1度。最后将传动轴焊接起来,并进行退火处理。 落点的整改煤: 改变溜槽(或分流器)出料口的位置及流量调节,从而使物料均匀的着落于筛面上。 结语: 经以上方法处理后,震动筛运行稳定,裂纹不再扩张,新裂纹很少出现,两台振动筛寿命得以延长。 |